TA的每日心情 | 奋斗 昨天 00:01 |
---|
签到天数: 2087 天 [LV.Master]无
|
本帖最后由 holycow 于 2013-5-8 09:36 编辑
% l6 C B0 x3 W, ~4 f1 U( f& q( k* f% { w
上一篇1 k4 a: N( [9 {$ a6 `
- B5 p4 A& Y7 \/ u9 E7 {4 V1 c
710航班的机身,机尾和左翼以及2号发动机坠地的时候还连在一起,这么大的一块残骸几乎垂直地高速坠入一片大豆田里,砸出一个四米深,直径十米的大坑,飞溅的残片布满了大坑周围500米的区域。一股暗火在大坑的底部闷烧了好几天,直到残骸挖掘工作进展到坑底时才被发现扑灭。3 g8 Z3 Z% X/ R( Z4 G
E5 U( `# I+ Y$ G7 T: J: h
直升机空中勘察的结果是右翼残骸在大坑的东北方3.5公里处,1号和4号发动机及其螺旋桨,变速箱散布在右翼周围600米范围内的四个地点,机翼和发动机的小部件沿着飞机的航线一路散布了11公里。对残骸的检验发现整个右翼,左翼的外翼段,以及1号和4号发动机在很短的时间内相继解体,第一个解体的是右翼和4号发动机。残骸没有任何金属疲劳的痕迹,右翼解体的部位靠近翼根和机身结合部。这和布兰尼夫542航班的解体顺序,甚至部位都是一样的,只是那架飞机解体的是左翼。和布兰尼夫的伊莱克特拉一样,这架L-188也几乎是新的,出事时只飞了不到六个月,总飞行时间不超过1800小时。
" p3 D$ v6 I) |5 S) p. X* c: L; ?. ?0 J- U9 N ~# D
进一步的检查表明,在机翼断裂处的翼肋部件均粉碎性断裂,碎片布满了11公里残骸区开始的那一部分。断裂的原因是受到张力和压力的交互作用,也就是说机翼断裂前一直在上下震颤。4号发动机短舱内最先断裂的是螺旋桨的支撑结构,这一结构断裂后,螺旋桨轴线向右下方位移,导致螺旋桨旋转的平面相应位移,其产生的巨大扭力最终将4号发动机从右翼撕裂解体。
: |9 r4 ?4 g9 s: G7 @: r. D' j3 J3 r8 d8 W5 w
投入运行才一年多一点,就摔了三架飞机,死了百把号人;特别是在短短六个月内,两架几乎全新的伊莱克特拉,在两名资深机长的操纵下,以几乎相同的方式莫名其妙地空中解体。伊莱克特拉成了美国版的彗星号事件,报界和国会都有人呼吁停飞这个机型。为了查清这个谜团,710航班的所有残骸都被运到了洛克希德在加州的伯班克工厂,民航局进一步指示洛克希德对L-188的工程设计进行一次全面检查。为了这次工程检查,调集了NASA的研究人员,连波音和道格拉斯也提供了最好的结构工程师和风洞设施。3 z2 c @: F" i4 A
1 L0 d; ]7 t" L% J5 H& Q
在调查进行的同时,FAA为保险起见,发出紧急适航指令,将伊莱克特拉的巡航速度从324节降低到275节;一星期后再发一个适航指令,进一步将巡航速度降到225节,任何时候下都不得超过245节 -- 好端端的涡轮螺旋桨客机这下子比活塞式的飞得还慢。
* S3 `- d# c4 Y3 l1 \
$ I4 V7 C) A% D7 e1 g与此同时,工程检查也在紧锣密鼓地进行,各方高手把设计图纸翻了个底朝天后,查出来三条:
; Y- \$ Z J7 P1 C! ]' V
0 K6 T3 d2 J& |1 x8 q原始设计中忘了计算由于机翼蒙皮扭曲施加在翼肋上上的应力
2 t' I. _. d- E/ b原始设计中对于外侧发动机短舱在乱流情况下的应力计算有错误,计算所得的施加在机翼内侧部分的扭力小于实际数值8 Q; e2 U% l6 A+ [8 b) t5 K0 q0 k
如果螺旋桨支撑结构被削弱,螺旋桨偏离正常旋转平面的运动将无法控制,其产生的应力通过发动机短舱传导到机翼内侧,最终将致使两者断裂: C* p2 h# v; a, a
: c* W) l; W1 R1 R. w
螺旋桨和陀螺是一个原理,当没有外力作用时,螺旋桨在垂直于轴线的平面内转动;一旦施以外力,螺旋桨将偏离原先的转动平面,就像一个陀螺偏离原先的转动轴左右摇晃,这叫做"Whirl Mode(求翻译)"。如果螺旋桨支撑结构有足够的刚度,这种偏离原平面的运动会在支撑结构的阻尼作用下减小,最终使螺旋桨回到原运动平面内;但是如果支撑结构刚度不够,这种偏离会越来越大,随着偏离的增大,螺旋桨作用在支撑结构上的应力也越大,进一步削弱支撑结构,于是一个恶性循环开始了。当支撑结构断裂后,应力转移到发动机短舱本身,然后由于伊莱克特拉的设计又转移到内侧机翼上部蒙皮和翼肋,最终导致上述部件断裂。
1 c, o$ W7 u6 m# f' Z( H1 b; y; L+ w5 E* a+ t5 d# \
这个现象在活塞式时代就广为飞机设计师所知,但这在当时不是一个大问题,因为活塞式发动机的螺旋桨都是直接装在发动机的转轴上,整个发动机都是支撑结构,刚度足够了;而涡轮螺桨的安装位置远离发动机,要有专门的螺旋桨支撑结构,于是这个老问题冷不防又冒了出来。1 d9 V/ \% M& a- F
* U, j: M1 t1 f' f4 V
( B- G4 v9 M% B' B7 I
# }. T+ ^0 T7 P
进一步的计算发现,随着"Whirl Mode"的发展,伊莱克特拉发动机短舱的震动频率会变化,从正常情况下的5赫兹降到3赫兹,而机翼的自然震动频率是3.5赫兹,于是发动机短舱和机翼共振导致机翼震颤,产生了所谓的"Whirl Mode Flutter"。从螺旋桨受到外力到共振产生,只需要20-40秒。
/ J, [/ G4 \" h' S1 F
! Q& J5 c8 Z7 z# e* ?于是710航班的事故终于有了解释:
0 f/ T2 o9 ~ q0 g
+ M1 C/ r& r+ q' z! }& Q: u飞机在芝加哥降落时应该是重着陆,削弱了4号发动机的螺旋桨支撑结构。据当天飞过出事空域的飞机报告,虽然天气预报没有提到,事发空域存在中等到强劲的晴空乱流。当710航班遭遇这一晴空乱流后,螺旋桨偏离了正常旋转平面,而已被削弱的支撑结构无法发挥阻尼的作用,使这种偏离越来越大。短短几十秒内,支撑结构断裂,发动机短舱和机翼共振,发动机短舱在扭力作用下与机翼脱离,机翼在震颤效应下断裂,整架飞机空中解体。
1 h' C2 F2 z, j- ?! }- C* s. T
: g/ _7 X7 z0 u$ W" i反过来再推布兰尼夫542航班,这架飞机在一次失速改出的训练飞行中由于受训机组改出不当,造成了第二次失速,最后再改出时机动大了一点。当时的教官和受训机长认为无大碍,没有要求结构检查,现在看来螺旋桨支撑结构很可能就是那时被削弱了。事发时所有目击者首先都听到了螺旋桨的啸叫声,也就是说在飞行过程中有一个螺旋桨失控,桨尖超音速了。发生这种情况的标准处置程序是先减速,于是机组一边收油门,一边拉起机头企图尽快把速度降下来,拉起机头这一机动足够使螺旋桨偏离原转动平面,于是餐具了。- B, `$ {. U& g2 b% d% W, s
8 J6 o9 }7 N; L8 N+ W$ b$ |原因找出来后,洛克希德大大加强了螺旋桨支撑结构,机翼蒙皮和翼肋的强度,伊莱克特拉增重600公斤,修改已交付的飞机花去洛克希德2500万美元。这一更改以后,伊莱克特拉再也没有发生过类似事故,FAA也随后取消了速度限制。6 P0 s/ \' Y" G) G: X- T& w
[) q6 o0 M% s. \& x6 M+ Q
8 }1 S1 q" v5 O2 N, E3 }; U
U* }1 x& H: E, @然而,伊莱克特拉的祥瑞生涯仍然在继续... |
评分
-
查看全部评分
|