|
多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。" q) |# _( j' P9 {5 i6 {4 B
( b( a8 w/ s: i; l4 N9 |
4 X. R: W! i% R3 g这是出事前的FDR
8 _, ^0 R2 e. r% \8 @8 U/ I
: N# h! n7 o9 Y
. e" g. b, [* s这是发动机和其他数据* d+ d3 o* H& {$ ?+ L( Y
# o4 j# \" O7 x+ @
. i3 e3 h9 R8 |7 u z$ S这是出事前一次飞行的FDR
1 h/ b! F, y' C- N0 P可以看到,对于出事飞行:
1 x6 s7 S9 t3 y1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底( ~1 @6 K& L- o) G1 P3 d) c
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
2 }/ x3 N% y) l+ |3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
) K! s' S/ [: ?4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
5 E% q2 D' J$ [9 G3 t; C& a5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
, _. ^% N. S; \( S6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
6 q: v$ N& V9 @( S7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
- }$ U. x! @% }: v5 ~8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
- _, w o' `! D! }% } C1 ^
0 h- A- H# _( L$ T对比前一次飞行:- U" ?, D; z1 D
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大* A# L" o# a( T. G2 @& W* |" j5 U
2、sticker shaker left一直在警示% J# _' _, a# K! e& P
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行3 [; A0 M5 t6 U: Y: b# h
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
# e& s; J9 i* b1 u' q) l5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值 O, O+ k+ Y" `. h C% K8 A
+ h! t# J6 t: ~' J: b
推测:
3 S( K# @; L' ?: g前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。7 ^' k# A- f2 g% N
' s. _. ]- E# I% Z8 }2 |, j
出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
! d. s9 d T& y. p( F; X" A9 p3 Z0 O8 R \
评论:
% a* [9 ], D6 c% @7 L: R左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?5 ^+ g. f- R* V; |0 I5 _) [8 T. Z
|
评分
-
查看全部评分
|