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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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, M/ I5 a1 _. g7 w6 q' D/ x* ]这是出事前的FDR+ z" ~. Z( X/ }/ H$ N4 C. X& ?
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' Y* P0 E) \1 o1 o这是发动机和其他数据
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这是出事前一次飞行的FDR& J. y% l5 B+ Z0 T! h* t
可以看到,对于出事飞行:% L* u& f& B; N3 G% \* K2 z
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
9 Y# E6 U# X9 C0 b+ @2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪+ N; Q- `: q; A
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
5 U$ _* E3 J7 o5 _2 L) j4 \& V4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
& u7 E, H. s5 X. T5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
: J$ s" |" U0 }2 u6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下7 O7 B8 \2 P3 T
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
2 k. P) M. j. h' {9 i F' |8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱* D% a; p! ]/ |. X# a" N
( E. Y: }8 Q* X7 A对比前一次飞行:5 s3 o# l3 Q$ {0 Z, G
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大 x) s" i) @6 S) U- R- T/ H! {
2、sticker shaker left一直在警示
! ?) h: x/ H% j' `' e; M4 W3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行0 }( d8 A" o8 f! Z
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
7 A, @( w$ X6 F, u$ s5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值' D; P+ e( |/ Z2 f1 @, X
, F, J* v& T; T2 v推测: ^. D6 G: \ t
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。$ h% _! R: G4 B
7 h: u. x5 K3 s出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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% V# X! A8 Y7 g' Q, J' i. g' o评论:
% s% ?6 Z# l' _6 O, l左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?! f+ Z+ f) A( s3 o) C$ G
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