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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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( g; I4 l' w# h# r这是出事前的FDR
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) h7 D% b2 C& z) l. ~# K这是发动机和其他数据5 M1 N5 `: G; x- G2 A
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这是出事前一次飞行的FDR5 l q/ R$ q A9 i! {4 q2 y
可以看到,对于出事飞行:( ^- C" ~" ?7 ]. a) b/ Z9 I E
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
0 W7 U: H+ g: B/ V7 x2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
. R+ z A9 W: f, M# x. \' _7 g3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
* A& J; f: c% D; s& Z4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
% Q1 K+ J/ \1 \1 X8 \6 M6 D8 _5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧3 v4 u2 d% F3 \* ^8 X+ @1 {1 O; ]# J
6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下4 k5 |( y. m. G3 c% R' f) Y7 g
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准6 v q( }8 m2 L# n# c7 t$ Y0 f" G! z
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:* g+ k* [0 C' ~4 b; L2 e g4 j
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
9 ?2 l4 z/ g2 q K! k2 _* _2、sticker shaker left一直在警示& L6 s1 `: l7 p* @2 M
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行( ]0 O" X" l7 N' g4 q
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
( @# ?- E! P4 i+ e7 K, ~* I5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值
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0 M. u* D. p- R9 J# S: T1 O# F2 c推测:
% K& D6 d5 ]% n( v8 L% `/ O前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。% }; G! z. Z8 m# r8 z7 W0 l% j
0 ~; [8 v! m6 D) a/ D+ S' q. O
出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。- l( O; n- `* [" L6 n/ L
2 B N; D& M" E评论:6 J1 g! g8 Q6 g1 t
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?7 F. M0 g# a, \4 T* _
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