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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。9 Q, X0 R: Y( K5 ?4 U( o2 I/ w) C
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/ ^# W4 n" v5 F9 p) t2 x% a M这是出事前的FDR$ V! z! T, h3 G) x5 V3 @
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这是发动机和其他数据/ G3 U+ F: ^1 [1 j# _# }
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! G" q; G! V0 Q0 M {" m这是出事前一次飞行的FDR2 M- j2 k! X# M
可以看到,对于出事飞行:
! U4 q: b9 X" R K1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底) \7 |" e8 O# t2 U
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
1 v i$ [9 W- Q/ ?9 |3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
. [* u0 @) P/ l4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
! x X/ M( B4 ^, x; s5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
4 t# }2 N: [, b# k* c% ~: g3 y6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
! y& f8 R4 A, |' q6 t' B% t7 f" [' e7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准4 {# L& I9 i2 d- J8 @+ I1 G! s
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
4 W2 P2 g2 ~: z8 Y: h- |3 k( P! z1 l, F! O9 X' T; @' I2 {+ ?
对比前一次飞行:
# |; P( H& w3 D% V2 {! F1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大2 N2 b" M6 |7 P' G5 R8 d( ?
2、sticker shaker left一直在警示# Y5 f" C: b( F* m3 S- ?# e
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行6 j4 h, z' b* j& l! b
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联2 l9 c6 N3 c C8 l: F
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值8 z& J$ W/ Q3 d I. ]2 L! S
) U. Q0 }# v' }8 g" o/ F推测:2 y3 Y. G3 m5 j$ {; ~
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。& s6 A2 Z( u1 ~$ L8 h6 l
/ @$ T' m/ i, g, [2 \9 K* {: M! j4 M出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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& W5 V7 Y% ~% i( S% Z评论:
3 {! O5 c6 j% r7 ~9 c. @( Z. L左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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