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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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这是出事前的FDR
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这是发动机和其他数据
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这是出事前一次飞行的FDR
r6 f0 L8 G; V' B- G7 q可以看到,对于出事飞行:
8 D- ]: T6 ?0 W ]5 c u1 |3 Z1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底0 j, k* W+ ~; A; U6 ^4 F
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
5 \& m! B( R! c4 N3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题6 c! g/ @7 W4 r* F8 O! e
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
1 o( K& x5 Y3 H9 B4 `! h! p( `: L5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧/ \. v5 \4 M. O5 Z7 _6 g7 e; ] \4 M
6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
- s- ?$ V* W2 F' p1 Y* g7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
* D& y+ z0 v7 |8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱* N B+ d+ J: y- H& P
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对比前一次飞行:1 n3 s0 I% m9 f% c' E; B
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
& z2 P& r3 g" M% c$ Q3 ~ n; e" M2、sticker shaker left一直在警示. I: f7 O; S* E" l! |# u1 V: K8 L' B
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行
/ {2 o( I. b! |8 Y7 p$ o, [4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联0 j% N9 ]( C, R* F3 j* M( s1 t
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值
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$ ?! e- v4 E7 E3 i4 E ~5 l; S推测:
6 g8 f( y) R% N7 H% [" R; Z( O) e前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。8 y; W0 C1 b8 C4 C" E( F" j8 @: m
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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0 z7 x2 Y4 ?3 P/ `4 [0 M6 b! D评论:( v/ K( D+ S( x0 y% d' I2 F
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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