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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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, c' D/ q2 [' S" O这是出事前的FDR9 M& r4 A; O2 k+ o) ~8 U7 X/ i
5 n! D+ F( ?- M6 v8 T' S z
3 _# {5 b/ v, d7 F6 v这是发动机和其他数据
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这是出事前一次飞行的FDR
5 [3 F8 Z8 _% K: Z可以看到,对于出事飞行:
7 w' N0 s+ h7 |8 ^9 i% G, a+ s4 U1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
+ F# `% F! k0 A4 Y* l. l2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪* ]! I9 X& B7 v+ H r1 @9 O( y
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题5 X0 k, r0 c T
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
: H: z f. h8 C# F5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
6 a/ P- O, i1 F- I6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下5 Q/ `! a& v1 _
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
9 v/ c8 L9 x8 x+ l7 k, q8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:3 f' s2 m+ i6 c6 H
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
@' a6 k" T; q# f4 e2、sticker shaker left一直在警示
" X! H# q. b' y: H K* {3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行
^5 ]9 }( V& F0 M1 |4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
- S) s [# [( s- x5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值% K. \& q. `9 d0 R5 f- n3 m- Z
; H8 Z5 m& y- g推测:
- d( V$ W! ]9 n. L前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
) V/ g( ~1 L) o9 G8 @- d& m. w/ L- f4 u$ B2 g7 i. S$ G. g$ P* T( Y5 y
出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。2 _' _+ O( `+ q
& N- Q) v! T. I) B3 z# p1 V& F
评论:$ W- w( f' g2 `: S9 V1 [$ Z5 C
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?0 `* d, N3 P" j+ O+ ~7 h0 I7 ?
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