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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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这是出事前的FDR" l- z2 U. S+ A/ B" d. g a1 Y; m0 F
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- S, Y/ ~8 t) o" [4 u: s: I3 }' n6 j这是发动机和其他数据7 |9 O6 B! U* u
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这是出事前一次飞行的FDR
\( [4 O! _& N8 J4 x可以看到,对于出事飞行:
" G* n& p4 P% C6 F9 q$ ]8 r! Y1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
$ g& W3 Q2 Q$ ^6 A/ w2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
5 R) }; n& x& H) l6 N e3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题( e- g, D( x! u; |0 |% d
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起+ Q' Q& E6 X1 A! Q. H5 R1 O1 _
5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧2 f8 J3 B% S% v6 f3 _
6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
0 o! K9 U9 v) Z8 \, O& e7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
6 {1 D5 I7 W: ?: [8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:
8 C& Z4 P3 l' c6 d( x {2 `" z1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大: {% P' i. ~; J& B7 D" G# f" O
2、sticker shaker left一直在警示/ P# h8 \$ n* p1 f' ]
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行
& C8 ^3 S" E/ a! T( C* d4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
3 i8 q2 N0 D# c9 U2 w# n% u! X2 T5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值' }- A+ O8 o6 S( J
& Z3 t5 \$ g, W, x( I5 {% ]. x3 p推测:& R! d% y" b. v
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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; U6 u- ~; f7 K; G" K出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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6 k4 G$ A4 F; Q评论:
5 |! G _" k2 q; S3 t左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?8 }8 z8 {) W# z, G( [
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