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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。7 W4 R |, y% W5 J7 l* x$ `
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5 i& h9 ]% A; l3 x: x这是出事前的FDR
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6 o9 \8 v' U1 Q/ z这是发动机和其他数据
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这是出事前一次飞行的FDR
' }, l ]* T$ o+ H X- _. |# b可以看到,对于出事飞行:
3 y% j' r6 ^& s% z8 S$ _& |1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
5 L7 p. |. R) J! D1 U- ]& @2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
( M2 F/ S! F& T( |2 A* H( T3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题% y" y& c& j; m5 ` L0 m) @
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起1 {" q; Y# M# [, `( J: c
5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
+ {: w1 R+ ^/ k Y- I/ b6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下2 R$ K- k6 c/ w) j
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准" P6 g' ]# E( d# S
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱+ e5 }1 x6 x) Y
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对比前一次飞行:3 Q: ?7 B; u" m9 y: T9 f4 m
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大' j, X+ G, ]: N, A
2、sticker shaker left一直在警示
3 G6 p$ g* }* a- D# K" q- G9 |$ V3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行
; h, p3 _( u, }8 |6 d" o$ u4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
$ \0 T+ R: i$ {- C- c/ Y. F {5 N5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值
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0 a- K2 z/ `, N/ P, l; W推测: j2 F) d) E. m+ y9 H# y7 A
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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2 M4 S8 R6 G1 e+ _3 n9 ~$ R评论:, F3 V5 N+ q2 l+ e$ v
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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