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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。; Q( g. I! O6 Q% D X* I; P
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这是出事前的FDR0 y/ [2 J _, F
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这是发动机和其他数据$ Y2 a0 V7 G0 m K% A; X: z' m
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+ b' t/ e. G z( p9 k这是出事前一次飞行的FDR
i3 q5 C/ U; C$ V/ ~0 Y可以看到,对于出事飞行:
2 Y$ Q& n! w) l0 l1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底+ L6 B! e* e* `& M$ o/ A0 O
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
6 i+ L% `" `. x- z: l# x" r3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
3 `0 d* x! P8 W c) }' o4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起8 C+ n* R% ]) S7 B* i$ k
5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧+ b. y1 D! d- Q$ R. I6 O
6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下' _1 h, W% J7 }
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
4 _; I% K8 n& I5 j: J8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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1 y9 a/ L, j/ N" D! E对比前一次飞行:0 z) j- g' n. x; n& o0 ?
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大. b% ?, q1 \- V* S1 ~
2、sticker shaker left一直在警示
; V8 U' M% R! ?2 b, C0 J3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行8 F- o6 W! O% h6 p7 z X) U7 h
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联, a, i. Z2 c2 ^1 U# m2 v
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值, M6 _( [; ?2 A, {3 _
2 n3 C. i6 }( Q' a) m- s推测: J' O/ O4 N0 z: ?+ |3 s
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。2 N: [9 C9 ?/ k0 R5 o8 v9 u! a
1 `% `" q/ r3 x9 j出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。$ j- j1 O7 D8 m& M) t# R7 R8 c+ U
: _8 D6 r2 p; u" D" Z评论:/ H3 E% s% P! C8 v/ l) V
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?" k& k8 N+ a4 c
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