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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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这是出事前的FDR
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! H* ]! Z; j6 a: f这是发动机和其他数据
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这是出事前一次飞行的FDR
1 ]% B9 c: c% f* Q可以看到,对于出事飞行:
: z% H6 \/ G* a/ ]5 |* o4 z1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
$ s- V/ j. z8 j7 u0 _/ W: B0 R2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪8 q" q. y) E% T1 i$ |! H
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
- J5 R9 h+ O5 \8 B% S/ Z/ ]# K a4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起( z) e3 k# ?$ O1 R4 w
5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
* L- i! R% F! U! k/ U" w# c6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下+ s- W# b9 q* e! w* Q3 [, v. p g
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准" F: C' G! o) k5 m: N
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:0 [+ P4 h+ K/ [, b ~8 c
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
4 _9 K8 t b- s1 Y2、sticker shaker left一直在警示
! H# U+ S+ x. C; t# r3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行
, _$ ~( U W) `0 n1 p4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
- z2 g* _: N/ a0 _5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值( `0 p; `0 H% J2 p1 x- \3 B8 ^
1 Y. J% O* d3 o l- L& {推测:
4 ?% M- T$ q$ `0 k前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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" D: b' x" ?7 A l- f出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。# ^( ?- z3 g* x8 R$ J
2 w- F" y1 z% b7 G% h3 f4 U评论:* R% J: z$ N9 H( p& J9 Z; |+ E
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?6 U8 |% Q+ s$ V i
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