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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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这是出事前的FDR- Y/ y8 O1 q+ C5 a
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% M# |# U5 F$ u: E' e- W$ w, B这是发动机和其他数据
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" P2 n. c$ j" ?8 t这是出事前一次飞行的FDR
8 @, m3 y8 }% J可以看到,对于出事飞行:
/ W+ y9 c( e- D6 j! `1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底+ L @/ Y4 z! H3 H
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
" v$ X$ p5 S4 m3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题- p4 M7 m9 E+ h/ \5 k4 y& z( \
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
+ H7 p1 f! U9 `5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
8 k" _( c, E' g5 c; l# d6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下: Y h$ U* \6 x$ ?- ^8 T
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
: n F5 C6 }1 A @+ t6 ]# l& h3 u, c8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:. M4 O" \0 y1 y. v% _+ t. }5 B
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
% a5 c8 X$ j! ~$ ^, v' I7 K2 Y2、sticker shaker left一直在警示9 |! K& R% B A0 D
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行- L6 q4 U" [8 e& c5 j
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联) l2 c6 m, w% y3 j2 ?* f# _: `
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值. P, f3 g$ `% E) G% X& U1 Z; E
# K& ]3 K7 `; n* k推测:) c/ n7 m0 S+ g* n X9 y
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。! y% Y% u, P$ `- i# q6 p
0 j0 N2 i$ G" S7 `评论:( q7 d- z) B/ c
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?% N! Y% a7 ~) ?- ^ Z3 Z5 u
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