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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。% ]4 @) F2 z4 s5 h; C& s2 D# k
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) \% G) q, \; M这是出事前的FDR# X$ w @6 [0 O' a9 h1 `
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这是发动机和其他数据
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这是出事前一次飞行的FDR
& ~) c9 r. R: C/ ~5 K0 j( R可以看到,对于出事飞行: @% ?. w" x/ p, Z% L
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
' O, h) v, w: ?! k" [9 {- s: B3 e2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
9 w- I' L1 J, L1 G' D8 S& v. x3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题1 a# {9 C% a1 z$ [3 \* s
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
8 I2 p, K# H+ y- W* P" y5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧8 B/ ?$ a% T- f5 F/ S& I
6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下4 b+ ^% X9 R' m% z g
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准! r) R/ B) K, J% o" d& X9 M
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱/ ?5 `9 t& x7 J% \) F6 p
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对比前一次飞行:
- _6 _, A" L4 Q# A" O# d; m1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
5 n2 {( X6 l* ?7 `2 W3 J2、sticker shaker left一直在警示
0 v. r* z0 d0 r E# ~, G9 D3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行
1 [' O; ]) x7 P5 u7 O0 e l4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
/ c' H* x7 Z! [" N5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值3 _0 a" @0 k" }! h8 _
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推测:
" O0 r0 `# l K3 C ]/ d9 C1 r+ z前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。5 ?2 j, v. u" n3 }) \, ^; h
8 E0 s4 A! u- E0 C" V2 h出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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评论:- j" _* X1 `8 Q5 z) b
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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